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泰钢炼铁人:突破困境靠创新

来源: 编辑:蓝雨 2017年1月19日 14:07:57 打印

  当前,钢铁企业发展面临前所未有的挑战,高炉炼铁的发展也正处于攻坚克难的关键时期。多变的原燃料条件、持续的炉缸侧壁温度治理、产能匹配的压力、经济炼铁与高炉长寿的矛盾……各种问题不断暴露出来,呈现在泰钢集团炼铁部的面前。压力面前,只有提高全体职工的创新意识,营造尊重创新、勇于创新的工作氛围,推动全体员工大力开展创新活动,才能突破发展“瓶颈”,实现新的发展。

  开发模型保安全生产

  改进就是创新。2016年,泰钢炼铁部坚持以全国同类型高炉最好指标为创新目标,把困难和存在的问题作为改进点,以提高工作效率、改善劳动环境、降低生产成本为己任,积极攻关,走出了一条创新增效之路。

  炉缸侧壁温度的治理,将炉缸侵蚀数学模型的开发提到了泰钢炼铁人面前。研究并应用一款合适的炉缸侵蚀模型,是高炉炉缸监视零投资而获得安全运行的保障。通过反复研究,该部利用现有的炉缸温度测量点采集到的数据,从高炉本体系统数据库提出,经计算机处理后,变为数学模块数据,实时、直观、准确地反映出炉缸砖衬侵蚀的状况。该项目的开发直接节约投资60万元,于2016年9月29日安装调试后投入运行至今,效果良好,达到了指导护炉操作、实现高炉安全生产的目的。

  完善炉料结构增效益

  面对多变的原料资源,泰钢炼铁部根据确定的“改善炉顶布料,提高煤气利用;优化炉料结构,降低生产成本;改变工作方式,降低过程损耗”的工作思路,通过综合评价物料性价比,确定原料配比结构。该部每日分析含铁物料的市场价格、资源量以及相关元素含量,以性价比测算为依据,按照性价比测算、烧结杯实验、工业试验的流程,重点开发性价比较高的物料资源。该部根据“改变原料成分,不影响高炉冶炼”的原则,制订“烧结+矿石”的配料制度,优化中心布料模式,由直接加入变为滚动滑入,在优化高炉入炉料配比的同时,进一步完善了炉料结构。该项目的实施,使高炉在实施炉缸侧壁温度治理的情况下依然保持了稳定与顺行,各项经济技术指标稳中有升,年创效益397.99万元。

  改善矿平台透气性降成本

  稳定煤气利用是保持高炉顺行、降低燃料比的关键。泰钢炼铁部积极发挥炼铁研究室优势,外联专家教授,内靠技术骨干,大力推进“改善矿平台透气性降低燃料比的研究与应用”项目。在各操作参数稳定的基础上,该部按照循环配加焦炭的矩阵,详细记录操作参数,并及时进行比对分析校正,然后视各操作参数稳定情况,试运行焦炭的矩阵。循环加焦的应用,逐步改善了煤气流,稳定了煤气利用,达到了降低燃料比的目的。该项目实施后,燃料比降幅达到7.95千克/吨铁,仅燃料比一项每月可降低成本74.4万元。

  重复利用氮气实现零排放

  喷煤车间喷吹系统设计有4个喷吹罐,在操作过程中,按照操作程序,每40分钟就会有两罐氮气因倒罐卸压排入大气,在形成严重浪费的同时,对正在运转的磨机系统风量也造成严重影响。若氮气卸压发生在停机过程中,则会产生大量的扬尘,造成污染。该部“喷吹系统冲压氮气重复利用的改造与应用”项目从控制氮气排放入手,利用内循环原理,实现零排放。该项目实施后,氮气消耗量降低4立方米/吨煤粉,杜绝了氮气排入大气带来的环境污染。据了解,喷吹系统冲压氮气重复利用的改造与应用,是全国钢铁行业喷煤系统的第一次,是喷吹工艺的前沿技术,具有较高的推广价值。

  另外,他们开展创新现场交流会,激发了全员创新的积极性。截至目前,泰钢炼铁部车间班组自发成立群众性创新小组26个,成立以党员为主导的创新小组6个,累计提报金点子、合理化建议199项,完成145项,申报改革创新项目60项,累计创效290.39万余元。

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